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那顿既算开工饭,又只能算作打牙祭的晚宴结束后,大家算是拧成一股绳了。不管前面争辩的多么激烈,但一旦统一了思想,就算有再大的想法,也是先干活再说。从这点来说,这帮钢绳人,的确有点部队作风,\"保留自己的意见,坚决执行任务\"。
准备工作早就做好了,预案也有了,人员更是配备到位,厂里的一切,在保证现有生产的前换下,一切均为研制胶带绳大开绿灯。虽然刘玉明他们做足了功课,但在实践操作中,还是困难多多。由于没有现行胶带钢丝绳标准,所有的几乎是摸索中前行,走弯路肯定是不可避免的。
这第一关就是原料关。虽然通过种种关系,拿到了客户的成品,再通过解剖分折,并送上海,郑州等国家级检测中心,进行材质的金相试验,以及钢丝绳本身的扭曲,拉力,疲劳等综合检测。也从中掌握了一定的技术要求,但原料这块有点难度。按国家对线材材质的要求,一般分为建筑用钢材如罗纹钢,以及高速线材和特种钢等等。而高速线材中,以含碳含量为标准,又细分为高碳钢,中碳钢和低碳钢。钢丝,钢丝绳制造业普遍采用含碳量高于三,硫,磷含量低于零点零三的优质碳素结构钢,主要以6o号,65号,65锰,70钢等为主。优点是强度大,韧性好,易加工,不脆断等特点。
而通过解剖国外成品绳,以及相关的力学,金相等试验,可以肯定,这是一种新型材质,简单说是比7o钢要好一点的线材,但具体是什么材质,还须通过钢厂进一步确认。这种物理和化学检测,无锡和天津两家都同样做了,也发现国外材质的不同,虽咨询多家大型钢厂,但结果不尽人意。人家表示这个材质的钢材,虽说技术难度并不是太大,但却由于种种原因,暂时不能做。无奈之际,二家单位只能采取与其材质相当接近的70钢制做。然而正如厨界对食材的苛刻一样,貌似差不多的原料,在做成成品时,这内在质量总是不能完全相符,70钢所做产品,总是摁下葫芦又起了瓢,总有一个或几个指标不符合规定,好不客做成了,稍不注意,想定型批量生产,又是问题一大堆。总个一句话,就是稳定性太差,不能成规模生产。
刘玉明在线材这块,算是下足了功夫,通过青岛橡胶厂等单位,再由他们联系各大钢厂,总算知道了这种新型但又冷门的线材,叫72a钢。是一种杂质更少,纯净度更高,各项指标均比70钢优秀的,优质碳素结构钢。而这种钢由于出世时间不长,又由于所用客户局限,不要说国内,就是在国外,在钢铁制品行业中,也是名不见经传。
材质搞清楚了,又有国外样品加以参照,虽说各钢厂均表示,无论硬件还是软件上,生产同类产品难度并不很大。也是,按当时钢厂的设备和科研水平,研制生产这类,并不算怎么特殊的钢材,远不如后期生产特种钢,82b钢那么难度大。那么按理来说,生产应该没问题了。但问题又来了,大钢厂表示,他们任务重,计划紧,没时间开发新产品。小钢厂倒挺愿意,但无奈技术和设备有限,心有余而力不足。最后又是在青岛厂的大力配合,强势压制下,靠近南京地区,安徽某一钢厂才接手了这活,但也只答应先做几十吨试试。
材料是搞定了,下一步是,拉丝,捻制,成绳的各类机器到位。由于这胶带钢丝绳无论是对内在质量,还是表面状态,均十分苛刻,高强度,无应力,不松散,无竹节,不脆断,无刺毛等等。而表面无油,无锈渍,污渍,更是表面要求的重中之重。所以这对机器及生产过程,就要求相当严苛,对设备的要求,特别是对捻股和戊绳,这两机型,两工段,更是莫名的出格。所有捻股,成绳机,必须用挥发性较强,但又不易着火的煤油清洗机器的里里外外。完了,有当班班长自检,再由车间,以及厂部质检,二级抽检。用戴着白手套的手,伸入胴体的内部,检查各角角落落,以及外部,有无不洁之物,有无油渍等等。对检查合格之车台,每台车发放二元奖励费。
各位这二元擦车费,在当时工资不是很高的八十年代,那绝对是个诱惑力蛮大的饵料,所以大伙这擦车的积极性,给一下提高起来。这还不算,以后又形成了制度,每星期六早八点,由夜班即将下班人员为主,各车间各型车台,必须停车保养,打扫车间卫生,并组织检查。每月及每季,还有设备的大保养。以刘玉明为首的企业管理层,就是这样,在不断摸索和探寻的过程中,逐步建立了适合自事生产和工作,管理的一整套企业体系,为今后的做强做大,夯实了结实的基础。
胶带钢丝绳的工作环境,是在自然条件相当恶劣的煤井下。所以耐高温高压,防腐蚀是它特有的特点。这样条件下的钢丝绳,必须有超高的强度,足够韧性,以及其他优异地综合指标。而众所周知,九十年代中期之前,钢丝绳的生产极其繁琐。从5.5或者6.5的盘元,也就是线材开始,再到拉拔成半成品的
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